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信息編輯:鄭州高氏   發布時間:

    某拖拉機2105型發動機運行中突然發生早期搗缸斷裂失效,發動機缸底洞穿,連桿斷裂,活塞和缸套受撞擊破壞,兩個連桿螺栓發生斷裂,造成發動機報廢的重大生產事故。經分析缺陷產生的原因,發現采用超音頻感應加熱機進行熱處理,效果良好,無此缺陷。

    連桿材料為45鋼,繹調質后硬度為257-298HBW,連桿螺栓材料為40Cr鋼,熱處理后力學性能要求強度為10.9級。宏觀斷口檢驗發現,連桿螺栓斷裂處均在連桿體與連桿蓋結合位置處。對兩根連桿螺栓(1號螺栓、2號螺栓)進行檢測。1號螺栓斷口形貌呈彎曲疲勞斷裂特征,其疲勞源位于螺紋根部處;2號螺栓斷裂面呈一次性彎曲斷口形貌。斷口分析發現,凸緣磨損2號螺栓比1號嚴重。檢查發現,1號螺栓孔內有薄金屬碎片兩個,2號螺栓孔有4個薄金屬碎片,螺栓及螺栓孔螺紋均有損壞。連桿和螺栓經化學成分、金相組織和硬度檢驗,未發現明顯缺陷。分析認為,發動機搗缸和連桿螺栓斷裂主要原因是連桿蓋和連桿體存在異物(金屬碎片),連桿和缸體發生撞擊,使連桿螺栓凸緣嚴重磨損,致使連桿體和連桿蓋結合處出現局部凹陷;同時使另一個連桿1號螺栓)受到附加彎曲力,彎曲力超過工件疲勞強度時,使其產生疲勞裂紋并迅速延伸擴展直至工件斷裂;在2號螺栓受力彎斷后,使連桿斷裂、連桿蓋與連桿體分開并導致沖擊搗缸。2號螺栓孔內異物較多,使螺紋擠牙損壞卡死,未能擰到螺栓底部,則造成連桿體和連桿蓋間預緊力不足。這也是工件發生搗缸及斷裂失效的原因之一。

    在上述檢驗分析的基礎上,提出防止發動機搗缸和連桿螺栓斷裂的技術措施如下:

    (1)連桿螺栓加工后,清理螺孔內殘存異物,防止異物卡死螺栓發生斷裂失效。

    (2)連桿螺栓裝配中應擰緊到位,達到要求預緊力,裝配后應檢查螺栓、連桿運動情況,不允許出現卡死、無法拆卸或工件斷裂缺陷。

    (3)嚴格螺栓、連桿和缸套零件熱處理工藝,采用超音頻感應加熱機進行熱處理時,保證工件強度、硬度和金相組織達到技術要求,保證加工精度合格,防止零件出現局部應力過大或應力集中導致工件過早失效。

    采用上述改進措施后,2105氣缸、螺栓和連桿工作正常,未發生斷裂和搗缸現象,生產運行良好。

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